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130 t/h直燃生物質(zhì)高溫超高壓循環(huán)流化床鍋爐運行優(yōu)化

發(fā)布時間:2024-11-14

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生物質(zhì)是繼煤、石油、天然氣之后的第四大能源物質(zhì)。中國的生物質(zhì)資源豐富,利用潛力巨大。中國可轉(zhuǎn)換的生物質(zhì)儲能約4.6億噸標準煤,目前只利用2 200萬噸標準煤,具有95%的轉(zhuǎn)換利用潛能。生物質(zhì)能將有機廢棄物作為原料,能夠兼顧供應(yīng)清潔能源、實現(xiàn)環(huán)境治理和應(yīng)對氣候變化等要求,實現(xiàn)CO2零排放目標,是實現(xiàn)碳達峰碳中和的重要手段之一。生物質(zhì)直燃發(fā)電技術(shù)作為生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)的主要手段之一,對原料的要求較低,系統(tǒng)簡單,投資和運行成本低,在國家生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。循環(huán)流化床(Circulating Fluidized Bed,CFB)燃燒技術(shù)具有燃料適應(yīng)性強、負荷調(diào)節(jié)范圍廣、污染物(NO x ,SO 2 等)排放量低等特點,能夠適應(yīng)生物質(zhì)燃料的復(fù)雜性和多樣性,有效控制生物質(zhì)燃燒生成污染物的排放,有利于大規(guī)模開發(fā)生物質(zhì)資源。國內(nèi)外許多研究學者針對循環(huán)流化床生物質(zhì)直燃技術(shù)開展了深入的研究,相關(guān)鍋爐廠積極開展了生物質(zhì)CFB鍋爐的研發(fā)設(shè)計工作。以東方鍋爐開發(fā)設(shè)計的130 t/h直燃生物質(zhì)高溫超高壓CFB鍋爐為例,對直燃生物質(zhì)CFB鍋爐運行中出現(xiàn)的問題展開分析,從燃料、設(shè)備、運行等多方面提出解決措施。

1 鍋爐概述

130 t/h高溫超高壓生物質(zhì)CFB鍋爐(DG130/13.8- Ⅴ 3)采用單爐膛、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼架結(jié)構(gòu),高溫冷卻式旋風分離設(shè)計。鍋爐主要設(shè)計參數(shù)如表1所示。

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鍋爐的設(shè)計燃料為60%玉米秸稈+25%糠醛渣+15%模板碎料。設(shè)計燃料成分分析如表2所示。

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鍋爐爐膛采用全膜式壁結(jié)構(gòu),四周水冷壁采用光管,水冷蒸發(fā)屏采用膜式管屏,有效避免爐膛內(nèi)高濃度灰的磨損。中溫過熱器、高溫過熱器、高溫再熱器被布置于爐膛上部,通過爐內(nèi)高濃度物料循環(huán)產(chǎn)生自清灰能力,有效避免受熱面玷污腐蝕。給料口被布置于前墻水冷壁下部收縮段,沿寬度方向均勻布置,爐膛壓力平衡點位于給料口區(qū)域,以防煙氣反竄。排渣口被布置于前墻區(qū)域,布風板參考前低后高原則傾斜布置,保證底渣和生物質(zhì)燃料帶入爐內(nèi)的雜物可及時排出。爐膛與尾部豎井之間布置2臺冷卻式旋風分離器,下部各布置1臺U閥回料器,保證了沿爐膛寬度方向上回料的均勻性。尾部高煙溫區(qū)域采用大節(jié)距的水冷管束以快速降低,使其低于等尾部受熱面入口煙溫,防止尾部受熱面玷污腐蝕。

2 循環(huán)流化床鍋爐運行問題與解決措施

2.1 運行床溫偏低

鍋爐設(shè)計床溫792 ℃,啟動運行后床溫偏低,爐內(nèi)燃燒不充分,飛灰可燃物含量偏高。

2.1.1 原因分析

通過分析入爐燃料特性和鍋爐運行特性發(fā)現(xiàn),生物質(zhì)入爐燃料與設(shè)計燃料的參數(shù)具有較大偏差,設(shè)計燃料灰分8.6%,入爐燃料灰分30%~50%。入爐燃料的灰土含量高、粒徑細、難排除、可分離,隨著鍋爐運行在爐內(nèi)不斷循環(huán)累積,使爐內(nèi)灰濃度不斷升高,循環(huán)倍率偏離設(shè)計值,從而導(dǎo)致運行床溫低,爐內(nèi)燃燒不充分。

2.1.2 解決措施

改善入爐燃料的品質(zhì),控制入爐燃料的灰分;加裝冷灰器,改造回料器,通過回料器持續(xù)放灰控制爐內(nèi)灰濃度。

2.2 給料不穩(wěn)定

項目的生物質(zhì)給料系統(tǒng)采用三級螺旋給料,分別為承載螺旋、一級螺旋、二級無軸螺旋。給料系統(tǒng)啟動運行后存在承載效果差、承載前端塌料、兩側(cè)無料現(xiàn)象,引發(fā)中部一級給料卡澀,外側(cè)一級給料空轉(zhuǎn)等問題。

2.2.1 原因分析

(1)生物質(zhì)燃料中夾雜石頭、磚塊、鐵絲、鐵釘?shù)?span style="letter-spacing: 0.034em;">大塊雜質(zhì),容易導(dǎo)致一級螺旋給料卡澀。

(2)給料系統(tǒng)的設(shè)計存在缺陷。項目給料系統(tǒng)的落料口正對承載螺旋中部,承載螺旋間距偏大,物料容易塌入中部一級給料;承載螺旋兩側(cè)螺旋葉片缺失,導(dǎo)致物料橫向分配不均,出現(xiàn)兩側(cè)空料現(xiàn)象;靠爐側(cè)一級料倉設(shè)計尺寸偏小,易聚集石塊、磚頭、鐵絲等雜質(zhì),卡澀一級螺旋。

2.2.2 解決措施

加強燃料前處理工藝,調(diào)整除鐵器角度,改善入爐燃料質(zhì)量。改造給料系統(tǒng),落料口加裝導(dǎo)向,確保左右側(cè)料倉內(nèi)均勻進料;承載螺旋兩端加裝螺旋葉片或撥齒,強化承載螺旋承載及勻料作用;爐側(cè)一級料倉擴容,給料與密封系統(tǒng)在改造前后的結(jié)構(gòu)改造前后示意圖如圖1所示。優(yōu)化運行方式,加裝攝像輔助控制料倉進料量,優(yōu)化承載螺旋定期啟停邏輯。

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2.3 煙氣反竄

為了提高鍋爐運行可靠性,針對生物質(zhì)燃料特性,設(shè)計時將鍋爐壓力平衡點降低至給料口區(qū)域,爐膛出口負壓為-950~-700 Pa,協(xié)助給料密封系統(tǒng)對爐內(nèi)高溫煙氣形成密封。實際運行的給料口區(qū)域背壓為1 000~3 000 Pa,給料系統(tǒng)密封性較差,頻繁出現(xiàn)煙氣反竄現(xiàn)象,嚴重時可能導(dǎo)致二級料倉內(nèi)的生物質(zhì)燃料著火。

2.3.1 原因分析

(1)生物質(zhì)入爐燃料的參數(shù)偏離設(shè)計燃料,灰分含量過高導(dǎo)致爐內(nèi)爐灰濃度過高,致使給料口區(qū)域背壓偏離設(shè)計,難以徹底密封。

(2) 給料系統(tǒng)的設(shè)計存在缺陷,導(dǎo)致給料不穩(wěn)定,一級給料難以均勻填充,承載螺旋的承載效果差,料倉內(nèi)難以堆積合理的料層高度,燃料形成物料密封,兩側(cè)給料易出現(xiàn)空轉(zhuǎn)形成煙氣通路。

(3)給料密封系統(tǒng)設(shè)計缺陷,密封風設(shè)計余量不足,密封效果差。

(4)運行方式不合理。啟動試運初期觀察進料情況,打開二級料倉上部人孔門,二級螺旋給料設(shè)計工頻轉(zhuǎn)動滿足各負荷進料量,正常運行時無料封作用,人孔門打開易形成煙氣通路。

2.3.2 解決措施

(1)強化燃料的采購管理,提高燃料品質(zhì);加強燃料前處理工藝,控制入爐燃料的灰分、雜質(zhì)含量。

(2) 優(yōu)化改造給料系統(tǒng),保證系統(tǒng)均勻穩(wěn)定給料,形成良好的物料密封條件。

(3)優(yōu)化改造密封風系統(tǒng),核算密封風量,加裝密封風機,提高密封風量,并優(yōu)化改造密封風的結(jié)構(gòu)布置,強化密封風系統(tǒng)密封效果。

(4)加裝冷灰器,通過回料器放灰控制爐內(nèi)灰濃度,爐膛出口運行負壓參照設(shè)計值 (-950~-700 Pa) 調(diào)節(jié),以控制給料口背壓為設(shè)計微負壓狀態(tài)。

(5)優(yōu)化改造控制系統(tǒng),二級料倉加裝溫度監(jiān)測裝置,優(yōu)化防火門連跳和噴淋系統(tǒng)連跳邏輯。

(6) 運行方式優(yōu)化,通過攝像輔助監(jiān)控料倉物料,保證承載螺旋上方堆積物料的連續(xù)穩(wěn)定,優(yōu)化承載螺旋啟停邏輯,與一級螺旋給料形成良好銜接,多級給料協(xié)同形成良好的物料密封條件。

3 優(yōu)化改造效果分析

3.1 運行床溫

項目針對試驗期間出現(xiàn)的相關(guān)問題,采取措施進行系統(tǒng)改造與運行優(yōu)化,機組運行穩(wěn)定性得到明顯改善,經(jīng)濟性大幅提升,鍋爐在各負荷條件下均能夠穩(wěn)定運行,蒸汽參數(shù)滿足設(shè)計要求,鍋爐的運行床溫和各級受熱面運行煙溫與設(shè)計值較吻合。額定工況下鍋爐優(yōu)化改造后實際運行煙溫與設(shè)計值對比如圖2所示。

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3.2 給料與密封系統(tǒng)

針對給料系統(tǒng)卡澀問題,通過加強燃料前處理工藝改善入爐燃料品質(zhì),同時改造升級給料系統(tǒng)及優(yōu)化運行方式。優(yōu)化后的給料系統(tǒng)在不同負荷下均能夠滿足各種燃料的穩(wěn)定、順暢給料。針對煙氣反竄問題,通過穩(wěn)定給料建立良好的物料密封,優(yōu)化改造密封系統(tǒng),強化密封效果,同時通過實施給料口被壓控制協(xié)助密封和運行方式優(yōu)化等措施,給料密封效果的改善較明顯,一級料倉監(jiān)控畫面清晰可見,二級料倉監(jiān)測溫度低于50 ℃。

3.3 鍋爐效率

機組穩(wěn)定運行后,項目邀請第三方對鍋爐進行熱工性能測試。考核工況鍋爐的熱損失及增益計算如表3所示。考核工況鍋爐熱效率 91.90%,優(yōu)于性能保證效率91.20%,鍋爐運行經(jīng)濟性優(yōu)異。

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4 結(jié)語

生物質(zhì)燃料特性是生物質(zhì)鍋爐設(shè)計、運行的關(guān)鍵,生物質(zhì)給料系統(tǒng)是生物質(zhì)鍋爐穩(wěn)定運行的命脈,生物質(zhì)給料密封系統(tǒng)是生物質(zhì)鍋爐安全運行的保障。為了提高生物質(zhì)CFB鍋爐運行的安全性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性,應(yīng)嚴格把控入爐燃料品質(zhì),從給料系統(tǒng)改造、密封風系統(tǒng)優(yōu)化、控制邏輯強化、運行調(diào)整等多方面綜合優(yōu)化改進,以保證生物質(zhì)CFB鍋爐長周期安全穩(wěn)定運行。